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国内首次深水液飞线更换作业成功实施

   2018-05-19 船海装备网7030
核心提示:国内首次深水液飞线更换作业成功实施暨海洋石油286船1500米超深水作业首秀  5月14日20:00点,主作业船舶海洋石油286缓缓抵达
国内首次深水液飞线更换作业成功实施
暨“海洋石油286”船1500米超深水作业“首秀”
 
  5月14日20:00点,主作业船舶“海洋石油286”缓缓抵达深圳赤湾深水码头,标志着“荔湾3—1深水液飞线更换项目”作业顺利完成。
 
国内首次深水液飞线更换作业成功实施
  荔湾3—1气田位于南海29/26区块,距香港以南约300公里,是南海离岸距离最远的深水气田,水深约1500米。
 
  此次作业主要内容是拆除水下采油树至管汇的一条87米长的现有液飞线,重新铺设一条106米的新液飞线。
 
  本次作业需在气田停产期间进行,作业时间窗口非常有限。为了保证按期完成工作,海油工程深圳公司项目组全体成员“五一”假期加班加点进行作业方案的澄清细化、设备动员、清关运输、结构打砂喷漆等工作。
 
  与此同时,深圳公司水下作业部、维修作业部、综合物流部、船管中心等多部门都对项目给予全力支持,相关人员假期加班配合项目动员工作,确保了主作业船舶“海洋石油286”在5月7日完成全部动员工作。
 
  海上作业现场,1500米深水作业,要求吊机每次进行吊装作业前都要移船至安全操作区域,吊机每完成一次收放作业至少需要耗时3个小时。一个小小的失误,就可能让作业时间大幅延长。
 
“海洋石油286”船1500米超深水作业“首秀”
  为了保证作业效率,“荔湾3—1”项目组人员对作业方案反复进行了详细的分析和细化,每一个作业步骤需要下放哪种索具、索具长度、使用什么类型的ROV钩、在什么样的水深都需要进行多次推演,并在现场指导甲板作业人员完成索具配置,确保了作业期间“零失误”。
 
  同时,这也是“海洋石油286”船第一次进行深水液飞线安装作业,在动员工作完成后,船舶进行了“大转盘”、张紧器、吊机等甲板设备实操演练。
 
  新液飞线铺设作业到的关键环节时,突遇海况变差,船舶400吨吊机主钩大幅摆动,增加了新液飞线铺设难度,操作稍有不慎就会损坏液飞线接头。
 
“海洋石油286”船1500米超深水作业“首秀”
  现场工程师紧急讨论,反复推敲作业方案,最终确定新液飞线端头由50吨吊机下放,在水下100米位置传递给“3000米”级400吨吊机主钩的方案,经过船舶、ROV、吊机紧密配合,最终安全顺利完成新液飞线铺设作业。
 
  荔湾3—1气田液飞线更换作业,是“海洋石油286”船首次在1500米水深海域进行的超深水作业,也是国内首次自主完成深水液飞线的安装作业。
 
  标志着海油工程具备了强大的深水安装作业能力,更为“海洋石油286”船、项目管理团队及UHD78/79 ROV(水下机器人)班组积累了宝贵的深水作业经验。
 
标签: 海洋石油286
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