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国内最长平台到平台海管清管试压自主实施 一次性成功

   2018-10-12 船海装备网4390
核心提示:  近期获悉,东方13-2气田群工程开发项目传来特大喜讯: 海工深圳海工安装事业部自主实施的国内平台到平台最长距离195公里24寸
  近期获悉,东方13-2气田群工程开发项目传来特大喜讯: 海工深圳海工安装事业部自主实施的国内平台到平台最长距离195公里24寸海管清管、试压一次成功。其中,海管清管试压自主实施管容也为国内之最。
国内最长平台到平台海管清管试压自主实施 一次性成功
  这次195公里的海管清管工作对 海工深圳安装事业部来说是一个很大的挑战。为了完成该项高难度作业,项目组采用经过阿克隆磨损测定的清管球,并搭载水下跟踪定位器实时准确掌握清管球位置。随着第一个清管球被送入发球筒,清管作业正式开始。5个清管球被依次送入发球筒,每小时近五百方的海水推动清管球运行至DF13-2 CEPB。
 
  24寸发球筒重量大,安装位置刁钻,平台吊机难以直接到位,安装难度很大。在计算分析室工作人员的支持下开展计算分析,最终采用平台吊机+绞车+倒链的作业方式成功安装发球筒,为球筒吊装安全挂上了“双保险”,杜绝了施工中的安全隐患。
国内最长平台到平台海管清管试压自主实施 一次性成功
  平台空间有限导致引水箱无法使用,经过清管泵流量与海水提升泵流量对比,并结合离心泵工作特性,现场采用体积小巧的引水管汇替代体积庞大的引水箱,为布场提供了便利。同时,为了减少对平台作业空间的占用,在药剂注入这方面,项目组采用单一染色剂(染色作用)与复合型染色剂(染色+荧光作用)相结合的染色方案。复合型染色剂效果虽好,但总价约为单一染色剂的3.5倍,若整条海管全部采用,成本将大大增加。因此项目组优化技术方案,在海管易发生泄漏位置加入复合型染色剂。保证工程质量的同时降低施工成本。
国内最长平台到平台海管清管试压自主实施 一次性成功
  现场工程师的自信也提升了清管的效率。“现在是关键时刻,我们需要密切关注发球筒压力变化”“请HYSY287密切关注收球筒出水颜色和水柱高度的变化,清管球马上就到了”。工程师一边对施工人员说,一边对HYSY287说。结果,相对于54263方的注水总量,实际注水量与计算的注水量偏差仅有300方,与流量计0.5%的误差基本相当。5个清管球经过112小时的运行后,最终在9月23日23点16分到达DF13-2CEPB,测径板完好无损,清管侧径合格。
国内最长平台到平台海管清管试压自主实施 一次性成功
  清管作业完成后,项目组随即紧锣密鼓地准备海管试压工作。鉴于此次试压管容达54263方、试验压力达17.8MPa,试压流程连接的可靠性至关重要,施工人员为保障施工质量,在高温天气下挥汗如雨,对流程的每一个连接处进行紧固。经过详细的现场勘察,合理选取试压管线路由,提高试压管线的水利稳定性的同时减少试压管线附近的交叉作业,提升作业的安全性。
国内最长平台到平台海管清管试压自主实施 一次性成功
  试压流程连接完毕,工作人员开始对流程进行试验压力测试。这是整个试压作业中关键一环,同时也是试压作业中危险系数最高的一环。为保障试验成功,流程的所有连接处都安排人员监测,开始压力测试的指令一发出,所有施工人员各就各位。随着管线压力逐渐增加,1MPa、3MPa、5MPa、7MPa、10MPa、15MPa、18MPa,直到流程试验合格准备泄压,每个人的悬着的心才算稍稍平复。流程试压合格后,开始对海管进行注水排气升压作业,后续工作稳步有序开展,10月10日海管试压一次成功。
 
  DF13-2 CEPB至YC13-1 AWA 24”×195 km海底管道,作为国内平台到平台最长海底管道,清管测径试压全部由安装事业部自主实施。在此项目中,项目组解决了诸多施工难题,形成了一系列大管径长距离管道预调试技术,并积累了海管预调试经验,为公司实现高质量发展提供了技术支持和智力保障。
 
 
标签: 海工深圳
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