9天攻坚!广东中远海运重工顺利完成“祥和口”轮坞内修理任务

   2026-06-12 船海装备网2630
核心提示:近日,广东中远海运重工仅用时9天完成“祥和口”轮坞内维修攻坚战。本次任务工况复杂、坞期紧张,多重技术难题叠加,公司项目团

近日,广东中远海运重工仅用时9天完成“祥和口”轮坞内维修攻坚战。本次任务工况复杂、坞期紧张,多重技术难题叠加,公司项目团队迎难而上、精准施策,大胆突破传统施工模式,通过创新施工工艺、优化作业流程、精细管控现场,高效攻克多项行业常见施工瓶颈,凭借优质高效的施工成果赢得船东高度认可,并收到客户感谢信。



创新施工方案,打破传统工况局限


本次维修核心难点集中在船舶轴系、舵系施工。该轮舵销铸钢件为特殊上下包围结构,按传统工艺需切割钢板、拆卸舵叶,仅拆卸工序就需2天,极易延误坞期。项目组联合船方多轮研判,创新采用“不拆舵板、后抽艉轴”施工方案,从源头压缩工期。


施工中,针对船舶舵叶最大摆角仅60°、原工艺孔方案无法实施的突发问题,团队通过精准测算与模拟施工,重新优化工艺孔开设方案,打通艉轴吊运通道,同时做好专项防护,完好保护艉轴环氧层,成功实现无拆卸舵叶前提下的艉轴抽出作业。


聚力攻坚破难,攻克核心技术瓶颈


液压联轴节锈蚀卡滞是本次维修最大技术难点。该轮右轴液压联轴节严重锈蚀卡死,缝隙仅0.02毫米,传统牵引、顶推工艺均无法拆解。团队快速研判核心问题,创新采用“拉内套、顶艉轴”双向发力模式,搭配定制工装通宵作业,成功破解卡死难题,打通关键施工节点。


团队举一反三优化施工工艺,依托右轴维修经验,在左轴施工中以船外预制简易工装替代螺旋桨,精简繁琐工序,节省5小时工时。针对机舱通道狭小、冷冻设备无法入场的问题,将艉轴布司换新的液氮冷冻工序转移至前甲板完成,实现快速转运安装;同时采用“淋水回温法”,将布司回温周期从12至24小时压缩至5小时,高效解决场地与工期双重难题。


精细管控提质,实现施工提效降耗


施工全程,项目团队坚守质量、安全底线,针对艉轴环氧层易磕碰受损等施工痛点,细化专项施工方案,明确吊装点位、人员分工及防护标准,实现全流程精准可控、零差错。针对施工中出现的工艺孔尺寸不足、配件不匹配、轴系探伤裂纹等突发问题,团队联动船方快速研判、高效处置,及时化解各类施工隐患。


本次9天坞内攻坚,项目团队顺利达成保质、保期、降本的施工目标,积累了多项特殊工况的实战施工经验。后续,公司将系统梳理本次创新工艺与施工经验,持续完善标准化作业体系,为各类修船改装项目提质增效筑牢技术基础。


 
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