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海油发展采油服务公司完成了FPSO主机大修

   2020-11-10 船海装备网3390
核心提示:近日,海油发展采油服务公司(下称:采油公司)完成了FPSO主机大修,真实上演一场海油式“传奇”。在“海洋石油112”主机房内,3
近日,海油发展采油服务公司(下称:采油公司)完成了FPSO主机大修,真实上演一场海油式“传奇”。

在“海洋石油112”主机房内,3号原油主机带载测试正在进行中。在嘈杂的环境中,维修监督赵金亮向在场参加测试的所有维修人员比出一个“OK”的手势,示意:“成功!”。连续36天紧张有序的3号原油主机96000小时大修作业至此圆满结束。
海油发展采油服务公司完成了FPSO主机大修
据“海洋石油112”总监苏亮介绍,这次大修堪称曹妃甸油田原油主机维修历史之最:工期最长、维修人员最多,包含20个维修检查项目,以及热工作业、高处作业、进限作业等几大高风险作业。

规范操作,实现4600安全人工时

本次大修工期长,任务重,交叉作业多,这些因素无疑给此次大修工作带来了较大风险。为了更好的消除和控制风险因素,负责此次大修的动力班组严格执行许可证制度和作业安全风险分析。

主机房内噪音大、光线暗,虽然有防爆照明灯聚焦作业,但到机体狭窄闭塞处,维修人员也必须借助手电筒,一边照明一边作业。

10月的海面浪花翻涌,室外的温度格外的凉,主机房内却是一派热火朝天的场景。此次3号原油主机大修共使用约4600人工时,未曾发生任何事故。

降本增效,保障大修质量和进度

按照以往惯例,类似规模的主机大修作业,一般需要2名厂家工程师和数名本地助修人员参与现场维修,而一名厂家工程师的日费用是本地助修人员的10倍之多。凭着多年主机大修经验,动力班组在保证施工质量和进度的前提下,配备了1名厂家工程师和2名本地助修领队,再加上数名本地助修人员,节约了大量人力成本。

在大修作业开始之前,动力师陈洪伟就将整个大修作业拆分为一个个具体小项目,并按照大修全流程对这些小项目进行合理安排,制作了“3号主机96000小时大修进度计划表”。

10月6日,开始更换主轴瓦和推力瓦;

10月10日,安装高压油泵及管线;

10月20日,拆卸检修安装增压器

……

每天的班后会上,大家都会拿出进度计划表,确认现场维修进度。

主机房属于高噪区,发动机带来的噪音远超正常标准,作业人员都要进行耳塞和耳罩的双层防护,言语交流变得十分困难。但工匠们早已有了属于他们自己的默契,一个眼神,一个手势,都是一种独特的交流方式。

年轻员工肖尧是第一次参与主机大修作业,这是他实践的最佳机会:“我已经从图纸走到了实际中,接下来,我也会从笔记走到应用中去。”
 
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